在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下,青島工業(yè)企業(yè)紛紛尋求節(jié)能降耗的途徑,而螺桿空壓機(jī)作為主要耗能設(shè)備,其節(jié)能改造潛力巨大。許多青島企業(yè)仍在使用老舊的低效螺桿機(jī),或存在運(yùn)行管理不當(dāng)?shù)膯栴},導(dǎo)致能源浪費(fèi)嚴(yán)重。本文將結(jié)合青島本地案例,介紹螺桿空壓機(jī)常見的節(jié)能改造方案。
一、變頻改造
對(duì)于用氣負(fù)荷波動(dòng)較大的企業(yè),將工頻運(yùn)行的螺桿空壓機(jī)改造為變頻控制是最有效的節(jié)能措施之一。變頻器根據(jù)管網(wǎng)壓力變化自動(dòng)調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速,使產(chǎn)氣量與用氣量精確匹配,消除卸載空轉(zhuǎn)的浪費(fèi)。青島西海岸新區(qū)某電子廠原有2臺(tái)132kW工頻螺桿機(jī),常年加載率僅50%-60%,每年電費(fèi)超百萬元。通過加裝變頻器并優(yōu)化控制邏輯,改造后節(jié)能率高達(dá)28%,投資回收期不到1.5年。
二、集中聯(lián)控系統(tǒng)
對(duì)于擁有多臺(tái)螺桿空壓機(jī)的站房,可采用集中控制器實(shí)現(xiàn)智能聯(lián)控。系統(tǒng)根據(jù)總管壓力變化,自動(dòng)計(jì)算所需開機(jī)臺(tái)數(shù)和加載模式,優(yōu)先運(yùn)行效率高的機(jī)組,使整個(gè)站房運(yùn)行在最優(yōu)化區(qū)間。青島高新區(qū)某紡織廠有4臺(tái)不同功率的螺桿機(jī),原為各自獨(dú)立控制,經(jīng)常出現(xiàn)多臺(tái)同時(shí)卸載或加載的情況。引入集中聯(lián)控后,綜合能耗降低12%,同時(shí)減少了機(jī)組啟停次數(shù),延長(zhǎng)了壽命。
三、余熱回收利用
螺桿空壓機(jī)運(yùn)行時(shí),輸入電能的80%以上轉(zhuǎn)化為熱量,通過油路和排氣散發(fā)。若將這些熱量回收,可用于冬季供暖、工藝熱水或鍋爐預(yù)熱,實(shí)現(xiàn)能源梯級(jí)利用。青島即墨某食品加工廠利用螺桿空壓機(jī)余熱為清洗車間提供60℃熱水,替代了原有電熱水器,年節(jié)電15萬元,同時(shí)空壓機(jī)因油溫降低而減少了冷卻風(fēng)扇運(yùn)行,進(jìn)一步節(jié)能。
四、管路系統(tǒng)優(yōu)化
許多青島企業(yè)存在壓縮空氣管路設(shè)計(jì)不合理、泄漏嚴(yán)重的問題,導(dǎo)致無效損耗高達(dá)20%-30。通過檢測(cè)漏點(diǎn)、優(yōu)化管網(wǎng)布局、減小彎頭數(shù)量、使用低阻力管材,可顯著降低壓降和泄漏。青島城陽(yáng)某機(jī)械廠對(duì)全廠管道進(jìn)行超聲波檢漏,發(fā)現(xiàn)并修復(fù)漏點(diǎn)30余處,改造后空壓機(jī)加載時(shí)間減少15%,直接節(jié)約電費(fèi)。
五、高效電機(jī)與主機(jī)升級(jí)
對(duì)于老舊螺桿機(jī),可考慮更換為高效永磁同步電機(jī)或升級(jí)螺桿主機(jī)。永磁電機(jī)相比普通異步電機(jī)效率更高,且在低速下仍保持高效。青島膠州某塑料廠將一臺(tái)10年老舊的螺桿機(jī)電機(jī)更換為永磁電機(jī),并匹配專用變頻器,整體能效提升20%,解決了原電機(jī)老化效率下降的問題。
六、后處理設(shè)備匹配優(yōu)化
干燥機(jī)和過濾器等后處理設(shè)備同樣消耗能量。一些企業(yè)過度配置后處理,如用氣點(diǎn)僅需壓力露點(diǎn)-20℃,卻配置了-40℃的吸附式干燥機(jī),造成能源浪費(fèi)。青島某電子廠通過精確測(cè)量各車間用氣露點(diǎn)需求,將部分區(qū)域的吸附式干燥機(jī)更換為壓縮熱再生式干燥機(jī),并優(yōu)化運(yùn)行參數(shù),整體后處理能耗降低30%。
七、案例綜合:青島某輪胎企業(yè)系統(tǒng)化改造
青島某大型輪胎廠擁有十多臺(tái)螺桿空壓機(jī),總裝機(jī)功率超2000kW。該廠與節(jié)能服務(wù)公司合作,進(jìn)行了系統(tǒng)化改造:首先對(duì)所有空壓機(jī)加裝變頻器,實(shí)現(xiàn)單機(jī)節(jié)能;其次安裝集中控制系統(tǒng),優(yōu)化機(jī)組組合;然后回收余熱用于冬季采暖;最后全面檢測(cè)并修復(fù)管網(wǎng)泄漏。改造后,壓縮空氣系統(tǒng)整體能耗下降22%,年節(jié)約電費(fèi)300余萬元,并獲得政府節(jié)能補(bǔ)貼。
綜上所述,青島螺桿空壓機(jī)節(jié)能改造市場(chǎng)廣闊,企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況選擇適合的改造方案,必要時(shí)可引入合同能源管理模式,零投入分享節(jié)能收益。


